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滾筒入口端設(shè)置熱風(fēng)導(dǎo)流裝置,使得熱風(fēng)可以均勻的作用在煙絲上,煙絲的水分得到均勻的蒸發(fā),從而減少煙絲出口水分的波動(dòng)性。
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的熱封結(jié)合部位破裂,從而達(dá)到釋放水及水溶液。據(jù)稱(chēng),該發(fā)明的煙用復(fù)合封裝膠囊,其內(nèi)層包水軟膠囊水分平衡后穩(wěn)定成形的過(guò)程,可以在多層高分子膜封裝后進(jìn)
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,溫度控制在28℃以下;雨天或濕度大要緊閉門(mén)窗,防止煙葉吸水造成煙葉水分偏大。
(四)加強(qiáng)儲(chǔ)存場(chǎng)所檢查。經(jīng)常檢查煙堆的溫度與濕度
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應(yīng)用。
該發(fā)明其步驟是將木漿纖維、煙梗纖維和碎片纖維一起制備漿料,然后將其浸泡可溶性碳酸鹽溶液中0.5-3h,接著離心甩干去除其水分;將去除水分的漿料纖維
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脫穎而出,獲得一等獎(jiǎng)2項(xiàng),分別是《降低實(shí)驗(yàn)室紅外水分儀檢測(cè)均方誤差》和《降低12000kg箱內(nèi)密度偏差率》Q(chēng)C小組成果;二等獎(jiǎng)1項(xiàng),即《降低30t
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、技術(shù)指導(dǎo)到位。但也存在部分苗棚水分管理不到位,部分煙苗長(zhǎng)有螺旋根等問(wèn)題。
針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,該局(分公司)對(duì)下一步工作提出進(jìn)一步要求
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截止10月,成都分廠無(wú)分廠級(jí)較大質(zhì)量事故發(fā)生,烘前水分均值偏差控制在0.15%左右,混絲加香出口水分合格率達(dá)到了98.7%以上,煙支重量均值
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混雜、混部和水分超標(biāo)情況。
二是嚴(yán)把專(zhuān)業(yè)分級(jí)關(guān)。對(duì)煙站分級(jí)隊(duì)采取“工廠式”管理,將每個(gè)分級(jí)工定位為車(chē)間工人,每個(gè)分級(jí)小組定位為車(chē)間班組,通過(guò)嚴(yán)格的流水作業(yè)
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提出了五點(diǎn)要求:一是認(rèn)真抓好入戶(hù)預(yù)檢,嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)規(guī)范,確保煙葉收購(gòu)等級(jí)純度;二是切實(shí)做好干煙保管,嚴(yán)格水分控制;三是
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切實(shí)做好以下生產(chǎn)管理工作:
一是切實(shí)加強(qiáng)煙苗管理。要求各煙區(qū)切實(shí)落實(shí)好煙苗苗床管理責(zé)任,加強(qiáng)苗棚(工場(chǎng))溫度管理、水分管理,指導(dǎo)好煙