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隨切隨清 保養(yǎng)無憂

2023年09月01日 來源:東方煙草報 作者:李佳駿、武洋洋
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QC小組名片

小組名稱:智慧QC小組

課題名稱:SQ123型切絲機下銅排鏈在線清潔裝置的研制

成果簡介:吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司延吉卷煙廠制絲車間5000kg/h制絲線為細(xì)支煙專線,該生產(chǎn)線承擔(dān)多個牌號的細(xì)支煙生產(chǎn),換牌保養(yǎng)耗時長成為制約該生產(chǎn)線效率提升的瓶頸。智慧QC小組圍繞此需求開展QC活動,將切絲機下銅排鏈人工保養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣釉诰€保養(yǎng)模式,在縮短換牌保養(yǎng)時間、減輕操作工勞動強度的同時,保障了產(chǎn)品質(zhì)量。在2023年全國QC小組成果發(fā)表交流活動中,該課題被評為“專業(yè)級”。

“切絲工序保養(yǎng)完成,可以啟動設(shè)備了?!彪S著中控室傳達(dá)指令,吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司延吉卷煙廠5000kg/h制絲線各道工序設(shè)備陸續(xù)運行起來。

“張師傅,這切絲工序太難保養(yǎng)了!全線這么多工序,每次換牌大家都要等我?!笨吹角皝睃c檢設(shè)備的技師張守將,切絲機操作工南景允說出了心中的委屈。

“這個問題我們關(guān)注到了,攻關(guān)團隊也已組建完畢。你放心,我們一定會盡快解決問題!”張守將簡單的答復(fù)里充滿了攻克難題的決心。

為保障產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),5000kg/h制絲線每日至少要進(jìn)行2次換牌保養(yǎng),每次換牌要耗費兩個多小時的保養(yǎng)時間。因流水線生產(chǎn)特性,全線都要等到切絲工序保養(yǎng)完成后才能聯(lián)動生產(chǎn)。

通過對全線各工序換牌保養(yǎng)時長進(jìn)行分析,大家發(fā)現(xiàn),切絲工序的平均換牌保養(yǎng)用時長達(dá)129分鐘,比烘絲工序多出30多分鐘。其中,切絲工序中下銅排鏈的平均保養(yǎng)時長達(dá)47分鐘,超過整體保養(yǎng)時間的三分之一。2022年3月,在對現(xiàn)狀整體了解后,智慧QC小組查找行業(yè)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),展開討論,決定自主研制一套切絲機下銅排鏈在線自動清潔裝置。

“大家快來看,兩種方案的模擬動畫都做好了。”小組成員朱帥高興地說,“快去請各專業(yè)組的技術(shù)員?!甭犕晷〗M成員李佳駿對兩種方案的講解,制絲車間副主任邱浩峰對清潔機構(gòu)的選型提出了異議:“這種材料一旦出現(xiàn)故障,會對產(chǎn)品造成污染,風(fēng)險比較高?!睆埵貙㈩l頻點頭說:“是啊,我們設(shè)計的裝置不能給產(chǎn)品、環(huán)境帶來新的風(fēng)險,方案的選擇需要重新斟酌考慮?!?/p>

經(jīng)過一項項子方案比選,在反復(fù)進(jìn)行線上模擬試驗后,裝置的雛形機終于成型,進(jìn)入第二階段——線下模擬試驗。然而,從階段性數(shù)據(jù)分析來看,裝置初期的清潔效果不是很理想,這給小組成員帶來了不小的打擊?!澳挠幸淮尉湍艹晒Φ哪?#xff1f;至少我們知道了一種錯誤答案,接下來把往復(fù)速度降低一點,把壓縮空氣的壓力提高一些,再試一次?!痹谲囬g領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵下,小組成員重拾信心,拿出“不破樓蘭終不還”的拼勁,夜以繼日整理試驗數(shù)據(jù),不斷擬合各項參數(shù)與結(jié)果的關(guān)系,終于將清潔裝置調(diào)整到最佳狀態(tài)。

2022年11月再度進(jìn)行線下測試時,現(xiàn)場靜得只能聽見小組成員彼此的心跳聲?!皦嚎s空氣壓力正常”“程序模擬運行正?!薄巴鶑?fù)機構(gòu)無干涉”……“啟動!”隨著運行指令的發(fā)出,裝置發(fā)出很有節(jié)奏的“嗒嗒”聲,下銅排鏈的附著物被持續(xù)清理下來,裝置的清潔效果非常明顯,小組成員們不禁歡呼起來!

一個月后,各項驗證數(shù)據(jù)出爐,安裝新裝置后切絲工序的平均換牌保養(yǎng)用時縮短至88.2分鐘,5000kg/h制絲線平均換牌時長由原來的129.4分鐘降為94.8分鐘,成效顯著。

“張師傅,這個裝置幫了我們的大忙!”南景允不禁感慨道。裝置的應(yīng)用不僅滿足了生產(chǎn)線快速換牌的需求,也有效解決了因生產(chǎn)過程中下銅排鏈溝槽內(nèi)煙末、煙塵過多而導(dǎo)致的切絲“跑片”等問題,切實保障了切絲質(zhì)量。

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