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近期,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠把降低原料消耗作為重點(diǎn)工作,以設(shè)備改進(jìn)為切入點(diǎn),設(shè)計(jì)分流裝置,實(shí)現(xiàn)降本增效。
振動(dòng)輸送機(jī)與帶式輸送機(jī)呈垂直布置,導(dǎo)致煙絲進(jìn)入帶式輸送機(jī)時(shí)呈居中狀態(tài)。在DM行車以堆積的方式將煙絲輸入喂料機(jī)底帶后,煙絲在喂料機(jī)底帶端面依舊呈現(xiàn)中間高、兩邊低的狀態(tài)。積存在提升帶陡角處的煙絲不能一次被提升上去,出現(xiàn)反復(fù)翻滾、煙絲造碎的情況。
針對(duì)這一問(wèn)題,制絲部維修工制定改進(jìn)措施:設(shè)計(jì)倒“八”字形的分流板,使煙絲順著兩端斜面滑落,實(shí)現(xiàn)端面均勻分布;設(shè)計(jì)可調(diào)分流裝置,利用固定套沿著轉(zhuǎn)動(dòng)軸調(diào)整分流裝置角度,達(dá)到分流板上不積聚煙絲,煙絲從中部均勻向兩邊分布的效果。
分流裝置安裝后,有效減少了煙絲造碎,實(shí)現(xiàn)了降本增效。
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