煙草在線據(jù)《上海煙業(yè)報》報道 “改進措施投入零,月均約可減少655元的成本。”2015年以來,上海卷煙廠各部門通過技術項目攻關為企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品質量作出積極努力。一車間通過項目攻關找出降低SQ35切絲機砂輪單耗的有效途經(jīng),以零投入帶來了經(jīng)濟效益的顯著提升。
2014年,一車間對膨絲工段兩臺服役十余年的切絲機進行設備更新。新設備投入運行后,維修骨干黃正綱做起了有心人,對各類易損耗件使用情況進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)新型切絲機相較于舊型號平均每月會多耗用2.6個砂輪,這一現(xiàn)象引起了車間的重視。
車間的老師傅們學習使用QC工具,通過現(xiàn)場調查分析,結合攻關小組內(nèi)技師力量強的技術優(yōu)勢,開展頭腦風暴,找到了砂輪配件耗費量大的原因。
攻關小組多次召開討論會,勞模王欣燁也參與其中,對砂輪構造進行了科學分析,確定了最終的改進措施。在兩個月的項目鞏固期內(nèi),切絲機所換下砂輪余量相較于實施前減少了11.6mm,月均可減少砂輪耗用約3.7個,即可以使得一個砂輪多生產(chǎn)約6023kg的煙絲,降低成本約655元。整個項目沒有任何經(jīng)費支出,但卻解決了設備頑癥,降低了生產(chǎn)成本。

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