近期,江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣豐卷煙廠在能源管理上聚焦節(jié)能降耗創(chuàng)新改善,實施課題改善攻關(guān),通過優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)奏、保障能力提升、進行技術(shù)改造等方式方法,在節(jié)能降耗上取得良好成效。
優(yōu)化制絲生產(chǎn)節(jié)奏縮短生產(chǎn)用時。通過實施《基于制梗絲段工藝流量提升的提質(zhì)降耗》管理改善項目,對制梗絲段切梗絲機、烘梗絲機以及加香機等工序流量匹配性進行工藝梳理,提升了設(shè)備制梗絲生產(chǎn)流量。通過實施創(chuàng)新改善項目,每批次自產(chǎn)通用梗絲可節(jié)約40分左右的生產(chǎn)時間,同時降低了生產(chǎn)用電、天然氣的能源消耗。
保障能力提升實現(xiàn)能源有效利用。針對新進調(diào)撥軟包設(shè)備,面對技術(shù)力量儲備薄弱瓶頸,通過研究《基于軟包設(shè)備保障能力提升的提速降耗》課題,建立本廠維修工、操作工與廠家聯(lián)合調(diào)試機制,既提升了技術(shù)力量,又縮短了調(diào)試時間。通過推廣改進措施,有效促進“人機默契”提升,提升生產(chǎn)效率的同時, 使卷包車間生產(chǎn)用電對比機組調(diào)試時用電下降了39.64%。
聚焦空壓使用瓶頸實施技術(shù)改造。通過在管道分流處進行調(diào)壓技術(shù)改造,實現(xiàn)了動力車間在一組空壓機運行的前提下,滿足各車間生產(chǎn)需求,提高高架庫區(qū)域壓縮空氣使用穩(wěn)定性。