為持續(xù)提升制絲過程工藝質(zhì)量管控能力,近期,四川中煙西昌卷煙廠制絲車間巫海鷹創(chuàng)新工作室針對烘絲工段出口煙絲的料頭料尾煙絲含水量不穩(wěn)定現(xiàn)象,開展問題攻關(guān)。
巫海鷹帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)分析烘絲工段出口料頭料尾煙絲的水分儀采集數(shù)據(jù),并結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場的觀察,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致水分儀采集數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的原因是烘絲后料頭料尾的物料不均。團(tuán)隊(duì)立即對產(chǎn)生物料不均的生產(chǎn)過程進(jìn)行觀察分析和現(xiàn)場測試,確定是由于出料振槽的振動頻率低,使料頭料尾的煙絲流量過低,導(dǎo)致水分采集數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。明確問題根源后,團(tuán)隊(duì)決定通過加大振槽振動頻率來提升料頭料尾的煙絲流量,同時(shí)兼顧不給烘絲出口煙絲帶來斷料隱患。
最終,團(tuán)隊(duì)在更換振槽電機(jī)主動輪的基礎(chǔ)上,通過多批次的現(xiàn)場試驗(yàn),確定了最適合的振槽頻率,將主動輪振頻做相應(yīng)調(diào)整,烘絲工段出口煙絲的料頭料尾水分不穩(wěn)定現(xiàn)象得到顯著改善。
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