煙草在線據(jù)《東方煙草報》報道

圖表1 安徽中煙蕪湖卷煙廠制絲車間2014年度部分生產指標明顯改善
和風制
專家名片
印德春,煙草行業(yè)精益管理評價辦法主要起草人之一,煙草行業(yè)質量管理小組成果評審委員會主任評委。
項目背景
“十二五”技改后,安徽中煙工業(yè)有限責任公司蕪湖卷煙廠制絲線采用了全新的模式設計及工藝路徑。在制絲線運行中,蕪湖卷煙廠運用精益方法和工具,探索新線運行模式,提升制絲生產組織效能。
辦法措施
以“零等待”為追求,提升制絲生產組織效能
項目組以并行工程為指導,提高生產集中度,設定集中度評價指標,提升生產用能效率;精準排定生產計劃,以卷包車間需求為原動力,按“拉動式”理念倒推排產,按“標準手持”理念確定庫存量,使生產連續(xù)進行;實施精準調度儲柜策略,實現(xiàn)庫存最小化和生產連續(xù)化;運用“準時化”理念,測定煙絲庫標準手持量,實現(xiàn)“趕得上、不脫節(jié)、不漲庫”;運用安東系統(tǒng),設立現(xiàn)場設備故障報警監(jiān)視顯示屏,提高設備保障的快速響應能力;以葉片預處理段為切入點,開展生產線快速換型嘗試,并向其他工藝段推廣。
以“準時化”為目標,整合優(yōu)化制絲生產班次
各工藝段產能基本測算。按“拉動式”理念,以卷包三班生產需求為出發(fā)點,測算各工藝段產能與卷包成品絲需求的匹配性。通過測算確認,制絲線兩班制生產產能可滿足卷包生產需求。
兩班制生產組合模式探索。采用“兩班生產+一班保養(yǎng)”模式,通過三種保養(yǎng)班制試運行,最終采納了“早班保養(yǎng)”+“中班、夜班生產”的模式,既適當錯開用電高峰,又可提供對生產計劃調整的快速響應。兩班制生產分為四階段進行:生產前準備階段(周一早班)、首日開工準備階段(周一中夜班)、周中同質化生產階段(周二至周四)、生產收尾及保養(yǎng)階段(周五),明確各階段生產、保養(yǎng)工作標準。
以“防差錯”為抓手,消除過程品質風險
使用流程分析法,聚焦關鍵環(huán)節(jié),系統(tǒng)掌握全線加工過程的關鍵環(huán)節(jié)和風險點;以流程分析為基礎,采用過程失效模式及后果分析方法識別與評估風險,確定預防措施的實施順序;對各風險點進行評估,采取有針對性的防差錯措施并進行文件固化。
以“標準化”為抓手,建立精益管控模式
建立鞏固管理機制,重新修訂兩班制模式下的操作規(guī)程及生產規(guī)則。建立考核激勵機制,每月開展生產效率競賽;以“制絲工序指標考核”為指導,每月進行獎勵;以斷流控制次數(shù)為依據(jù),每月激勵優(yōu)勝生產班組與修理組。明確能源管理標準,建立智能照明模式標準、高耗能設備啟停標準、能源供需聯(lián)動機制,實施精準供能。
以“全員改善”為抓手,促進過程優(yōu)化提高
利用激勵手段鼓勵全員改善,建立日監(jiān)控、周分析、月考核的持續(xù)改進機制;建立多技能員工培養(yǎng)機制,為靈活生產組織奠定人才基礎。
項目成效
制絲線精益生產模式的建立,使制絲車間實現(xiàn)了生產效能提升,變三班制生產為兩班制,生產組織柔性化水平明顯提升,設備保障能力得到提高,有效節(jié)約了生產成本(見圖表1)。
專家點評
蕪湖卷煙廠按照精益思想系統(tǒng)查找存在的浪費,提高了集中生產、連續(xù)化和均衡化生產水平,實現(xiàn)了準時化生產。車間從資源整合角度出發(fā),按“拉動式”理念,將三班制生產調整為兩班制。
當持續(xù)改善成為員工的一種工作習慣,就證明精益文化落地獲得了成功。正因為蕪湖卷煙廠深入貫徹了全員參與、多方共贏的精益思想并有效實施,才實現(xiàn)了生產集中度、生產效率、節(jié)能降耗、過程控制能力等多方面的綜合提升。

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