江西中煙贛州卷煙廠制絲車間有著這樣一個地方——“紅旗團(tuán)隊”工作室,在這個十幾平方米的地方,成功研制出了煙葉箱包扎帶智能剪切小車,節(jié)約項目資金近200萬元。
“一張問題票”
談起為什么想到要造這個“小車”,該廠制絲車間“紅旗團(tuán)隊”帶頭人肖文武笑著說:“沒啥,其實就是一張問題票泛起的‘漣漪’”。那是一個忙碌的周一,一張問題票如往常一樣被送到了肖文武的桌上,反映拆箱機崗位人工作業(yè)勞動強度大、存在安全隱患的問題??吹竭@張問題票,肖文武不由得陷入了沉思。拆包工序需要操作工使用裁紙刀手動對煙葉箱上的3至4根包扎帶進(jìn)行切割,不但效率低、費時費力,還存在一定的安全隱患。
隨后,在當(dāng)月的團(tuán)隊例行會議上,“煙葉箱包扎帶可否自動切割”問題第一次被拋出,會上技術(shù)“大拿”們展開了一場激烈的思維摩擦與碰撞,最終確定了以“研制煙箱包扎帶智能剪切裝置”為課題進(jìn)行攻關(guān)。
“一個團(tuán)隊”
車間高度重視這一課題,立即組織成立了以“紅旗團(tuán)隊”成員為核心的課題攻關(guān)小組,對設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)改善。
該廠制絲車間“紅旗團(tuán)隊”共有成員17人,平均年齡41.6歲,其中有三分之二為共產(chǎn)黨黨員。團(tuán)隊組建以來,先后有5名同志光榮入黨,4名同志獲得工程師職稱,有5名同志通過技師考核,是一支年富力強的團(tuán)隊。響應(yīng)車間的號召,“紅旗團(tuán)隊”黨員、機電維修骨干等積極參與到課題中,攻關(guān)團(tuán)隊也聚集了制絲車間的幾位“明星”選手。
有車間改進(jìn)改善專員“老周”——周群華,是半道出家的設(shè)備維修工,雖然年逾五十,但始終保持一顆不斷創(chuàng)新的心。車間多項改進(jìn)改善項目都是他主導(dǎo)的“作品”,在剪切小車的研制過程中,他負(fù)責(zé)牽頭組織機械部分的制作。
而“小車”最關(guān)鍵的神經(jīng)系統(tǒng)——電控部分則是由制絲電氣“后起之秀”李敏志負(fù)責(zé)。李敏志專業(yè)素養(yǎng)過硬,在團(tuán)隊中負(fù)責(zé)程序控制的編寫和整個線路的排版。在日常工作中,他是一個低調(diào)、嚴(yán)謹(jǐn)并富有洞察力的人,同時擁有一顆任勞任怨樸實肯干的心。通過深耕細(xì)研,他對車間每一臺設(shè)備的電氣原理都了然于胸,是車間名副其實的“電氣專家”,也是青年員工心目中的“大神”。
“一份堅持”
萬事開頭難,“如何識別包扎帶”“選擇哪種切割方式”“如何實現(xiàn)自動化”等等一堆問題千頭萬緒。
“從一開始大家就憋著一股勁,一有空閑就查資料、碰頭交流、找尋靈感,一時間團(tuán)隊工作室‘人滿為患’。隨著課題的深入,不斷有新的問題‘蹦出’,令人難免心生退意。”周群華說。
有同事說:“兄弟煙廠不是都有‘機械手’嗎?有現(xiàn)成的可以去參考參考,解決問題不就行了!”
“我就是要自己研制成功?!敝苋喝A心里暗暗較勁。
設(shè)備改進(jìn)沒有捷徑,經(jīng)過成員們的通力協(xié)作,反復(fù)求證,最終確定了制作方案,切割裝置進(jìn)入了制作階段。為了盡可能節(jié)約試驗過程的成本,除部分配件由團(tuán)隊成員自行購買、制作外,更多的配件都是在廠廢棄備件倉庫“淘寶”而后“廢物”再利用,在大家的齊心協(xié)力下,終于切割裝置初見雛形,順利進(jìn)入試驗階段。
“一直創(chuàng)新”
在工作室實驗階段,出奇的順利,反響非常好,自動切割成功率趨近百分百,成員們興奮不已,馬不停蹄的將切割裝置進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試。
然而,現(xiàn)場調(diào)試中卻事與愿違?!扒懈顧C繼電器頻繁起停而燒壞”“包扎帶信號丟失”等問題出現(xiàn),將他們拉回了現(xiàn)實——一代機無法滿足實用要求。
圖為“紅旗團(tuán)隊”成員周群華、李敏志針對“一代機”進(jìn)行安裝、調(diào)試
有了一代機的研究基礎(chǔ),小組成員重新在設(shè)計思路上進(jìn)行了調(diào)整,很快第二代切割裝置面世。二代機雖然解決了之前的一些問題,但是自動切割成功率卻還是達(dá)不到預(yù)期,極大地受限于煙箱是否變形、破損。
面對挫折,團(tuán)隊成員反復(fù)進(jìn)行技術(shù)討論,決定大膽推翻最初的設(shè)計思路。通過對最新專利產(chǎn)品的研發(fā)思路進(jìn)行借鑒與升級,進(jìn)一步創(chuàng)新、轉(zhuǎn)化,運用到新一代煙箱包扎帶剪切裝置。
功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過成員們努力,終于成功研制出了集智能識別、自動剪切于一體的煙箱包扎帶剪切裝置。通過不斷迭代改良,三代機運用上了最新檢測技術(shù),能夠準(zhǔn)確、智能識別包扎帶,從包扎帶的識別到后續(xù)包扎帶的剪切完成,所有控制程序都已接入原始控制系統(tǒng),通過PLC統(tǒng)一控制,最終實現(xiàn)煙箱包扎帶剪切的自動化。
“一份成績”
第三代煙葉箱包扎帶自動剪切裝置“上崗”后,幫助拆包機崗位人員省去了手動割包扎帶的步驟,極大減輕了拆包機崗位的勞動強度,降低了安全隱患。
“非常感謝我們的紅旗團(tuán)隊,切實為我們解決了這個難題!”每次提到這個剪切小車,拆包機崗位人員都十分高興。
第三代煙葉箱包扎帶智能剪切裝置屬行業(yè)內(nèi)首創(chuàng),對比兄弟廠家采用購置的機械手包扎帶剪切設(shè)備,需項目資金近200余萬元,而這套智能剪切包扎帶裝置的機械設(shè)計、控制程序編制等全部由項目技術(shù)團(tuán)隊自主研發(fā)、實施制作,經(jīng)過工作性能持續(xù)改進(jìn),達(dá)到了同類設(shè)備的運行效率,整套裝置項目僅需約2萬元左右。
據(jù)了解,行業(yè)內(nèi)還有比較多煙廠采用人工切割包扎帶,因此,煙箱包扎帶智能切割裝置極具推廣價值,并且對行業(yè)外涉及切割包扎帶的情況,也具備一定的推廣價值。
由“紅旗團(tuán)隊”成員組建而成的QC小組,憑課題《煙葉箱包扎帶智能剪切小車的研制》榮獲2021年江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu)秀QC小組活動成果發(fā)布一等獎,并于全國煙草行業(yè)第三十二屆優(yōu)秀質(zhì)量管理小組發(fā)布會上,榮獲行業(yè)發(fā)布會二等獎,得到了課題專家評審組一致肯定。
這就是贛州卷煙廠制絲車間“紅旗團(tuán)隊”的一段縮影。這群“特別”的人將黨建工作與技術(shù)攻關(guān)有機融合,朝著一支優(yōu)秀的“黨員突擊隊”和一把攻堅克難的“技術(shù)尖刀”方向上接續(xù)努力,為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強有力支撐。