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煙草在線麒麟消息 當(dāng)前,用工成本迅速上漲,于人力密集型企業(yè)而言,如何保持合理利潤(rùn),持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,必然成為首要研究解決的重要課題,也是行業(yè)推行精益管理的出發(fā)點(diǎn)和根本要?jiǎng)?wù)。就云南省麒麟復(fù)烤廠而言,有效提升效率,減少用工量,降低成本,提升服務(wù),與客戶同發(fā)展、共命運(yùn),最終與社會(huì)和諧發(fā)展,為社會(huì)多作貢獻(xiàn),是企業(yè)追求的終極目標(biāo)。
麒麟復(fù)烤廠承擔(dān)每年入庫(kù)初煙約80萬(wàn)擔(dān)、加工約60萬(wàn)擔(dān)、周轉(zhuǎn)煙葉約30萬(wàn)擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù),是云南煙草不可或缺的重要重組成部分。隨著行業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)家局高瞻遠(yuǎn)矚,大力推行精益管理。麒麟廠領(lǐng)導(dǎo)班子積極響應(yīng),緊跟行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭,以等不起的緊迫感、慢不得的危機(jī)感、坐不住的責(zé)任感,直面矛盾,親力親為,努力踐行精益管理。拓展思路,創(chuàng)新方式,實(shí)施了一系列改善。
當(dāng)前,制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸是機(jī)械化程度低、季工性用工多,作業(yè)效率低。本著“發(fā)揮優(yōu)勢(shì),使長(zhǎng)板更長(zhǎng);改進(jìn)短板,使短板更短”的原則,麒麟廠領(lǐng)導(dǎo)班子狠下決心,要解決這一制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。通過(guò)精心策劃,班子認(rèn)為,新建原煙卸貨系統(tǒng),實(shí)施流程再造,可以從根本上解決制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸,達(dá)到挖潛增效,控本增效的目的。目標(biāo)既定,班子迅速做出行動(dòng),有計(jì)劃、有組織、有步驟實(shí)施原煙卸貨系統(tǒng)建設(shè)。項(xiàng)目自2013年10月正式啟動(dòng)以來(lái),原煙卸貨系統(tǒng)歷經(jīng)10余次方案論證、評(píng)審,于2014年6月開(kāi)工,于2014年11月初建成并成功試運(yùn)行。
圖-1 建成的原煙卸貨系統(tǒng)概貌
圖-2 車輛進(jìn)入卸貨區(qū)
圖-3 煙包輸送
圖-4框煙輸送
該系統(tǒng)由麒麟廠與昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司聯(lián)合研發(fā),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。該系統(tǒng)在充分考慮提高機(jī)械化作業(yè)水平的前提下,用機(jī)械替代人工作業(yè),實(shí)現(xiàn)了原煙自動(dòng)卸車、自動(dòng)輸送、自動(dòng)裝框和自動(dòng)堆碼,極大地節(jié)省了勞動(dòng)力,同時(shí),大大降低了卸貨搬運(yùn)過(guò)程中的煙葉損耗,解決了傳統(tǒng)煙包卸運(yùn)效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、用工數(shù)量多、成本費(fèi)用高、煙葉損耗大、現(xiàn)場(chǎng)管理難、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大等棘手問(wèn)題,達(dá)到提高效率,改善環(huán)境,降低損耗,降低成本費(fèi)用,提升客戶滿意度的目的。經(jīng)測(cè)算,僅原煙入庫(kù)環(huán)節(jié),較同期減少輔助用工50多人,人工成本費(fèi)用有望較同期下降5%以上。項(xiàng)目的成功運(yùn)行,再次驗(yàn)證了麒麟人“想干事、能干事、能干好事”,敢于挑戰(zhàn)、敢為人先的干事創(chuàng)業(yè)精神。
此舉,徹底顛覆了傳統(tǒng)初煙入庫(kù)運(yùn)作模式,極大緩解了用工壓力,解決了原煙入庫(kù)“人背馬駝”、效率低下等被動(dòng)因素,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)辟了復(fù)烤行業(yè)先河。隨著系統(tǒng)的投入運(yùn)行和不斷改進(jìn),經(jīng)濟(jì)效益必將凸顯,為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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