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“切絲工序保養(yǎng)完成,可以啟動(dòng)設(shè)備了。”隨著中控室傳達(dá)指令,吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司延吉卷煙廠5000kg/h制絲線各道工序設(shè)備陸續(xù)運(yùn)行起來(lái)。
“張師傅,這切絲工序太難保養(yǎng)了!全線這么多工序,每次換牌大家都要等我。”看到前來(lái)點(diǎn)檢設(shè)備的技師張守將,切絲機(jī)操作工南景允說(shuō)出了心中的委屈。
“這個(gè)問(wèn)題我們關(guān)注到了,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)也已組建完畢。你放心,我們一定會(huì)盡快解決問(wèn)題!”張守將簡(jiǎn)單的答復(fù)里充滿了攻克難題的決心。
為保障產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),5000kg/h制絲線每日至少要進(jìn)行2次換牌保養(yǎng),每次換牌要耗費(fèi)兩個(gè)多小時(shí)的保養(yǎng)時(shí)間。因流水線生產(chǎn)特性,全線都要等到切絲工序保養(yǎng)完成后才能聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)。
QC小組成員安裝下銅排鏈自動(dòng)清潔裝置。王藝江攝
通過(guò)對(duì)全線各工序換牌保養(yǎng)時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行分析,大家發(fā)現(xiàn),切絲工序的平均換牌保養(yǎng)用時(shí)長(zhǎng)達(dá)129分鐘,比烘絲工序多出30多分鐘。其中,切絲工序中下銅排鏈的平均保養(yǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)47分鐘,超過(guò)整體保養(yǎng)時(shí)間的三分之一。2022年3月,在對(duì)現(xiàn)狀整體了解后,智慧QC小組查找行業(yè)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),展開(kāi)討論,決定自主研制一套切絲機(jī)下銅排鏈在線自動(dòng)清潔裝置。
“大家快來(lái)看,兩種方案的模擬動(dòng)畫(huà)都做好了。”小組成員朱帥高興地說(shuō),“快去請(qǐng)各專業(yè)組的技術(shù)員?!甭?tīng)完小組成員李佳駿對(duì)兩種方案的講解,制絲車間技術(shù)主管邱浩峰對(duì)清潔機(jī)構(gòu)的選型提出了異議:“這種材料一旦出現(xiàn)故障,會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染,風(fēng)險(xiǎn)比較高?!睆埵貙㈩l頻點(diǎn)頭說(shuō):“是啊,我們?cè)O(shè)計(jì)的裝置不能給產(chǎn)品、環(huán)境帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn),方案的選擇需要重新斟酌考慮?!?/p>
經(jīng)過(guò)一項(xiàng)項(xiàng)子方案比選,在反復(fù)進(jìn)行線上模擬試驗(yàn)后,裝置的雛形機(jī)終于成型,進(jìn)入第二階段——線下模擬試驗(yàn)。然而,從階段性數(shù)據(jù)分析來(lái)看,裝置初期的清潔效果不是很理想,這給小組成員帶來(lái)了不小的打擊。“哪有一次就能成功的呢?至少我們知道了一種錯(cuò)誤答案,接下來(lái)把往復(fù)速度降低一點(diǎn),把壓縮空氣的壓力提高一些,再試一次?!痹谲囬g領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下,小組成員重拾信心,拿出“不破樓蘭終不還”的拼勁,夜以繼日整理試驗(yàn)數(shù)據(jù),不斷擬合各項(xiàng)參數(shù)與結(jié)果的關(guān)系,終于將清潔裝置調(diào)整到最佳狀態(tài)。
智慧QC小組成員在切絲機(jī)旁測(cè)試清潔裝置穩(wěn)定性。邵桐攝
2022年11月再度進(jìn)行線下測(cè)試時(shí),現(xiàn)場(chǎng)靜得只能聽(tīng)見(jiàn)小組成員彼此的心跳聲?!皦嚎s空氣壓力正?!薄俺绦蚰M運(yùn)行正?!薄巴鶑?fù)機(jī)構(gòu)無(wú)干涉”……“啟動(dòng)!”隨著運(yùn)行指令的發(fā)出,裝置發(fā)出很有節(jié)奏的“嗒嗒”聲,下銅排鏈的附著物被持續(xù)清理下來(lái),裝置的清潔效果非常明顯,小組成員們不禁歡呼起來(lái)!
一個(gè)月后,各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)出爐,安裝新裝置后切絲工序的平均換牌保養(yǎng)用時(shí)縮短至88.2分鐘,5000kg/h制絲線平均換牌時(shí)長(zhǎng)由原來(lái)的129.4分鐘降為94.8分鐘,成效顯著。
“張師傅,這個(gè)裝置幫了我們的大忙!”南景允不禁感慨道。裝置的應(yīng)用不僅滿足了生產(chǎn)線快速換牌的需求,也有效解決了因生產(chǎn)過(guò)程中下銅排鏈溝槽內(nèi)煙末、煙塵過(guò)多而導(dǎo)致的切絲“跑片”等問(wèn)題,切實(shí)保障了切絲質(zhì)量。
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